|
燒堿分廠:精打細(xì)算抓節(jié)能降耗 多措并舉促提質(zhì)增效时间:2023-11-05 作者:李春鋼 高偉【原创】 阅读 今年以來,面對嚴(yán)峻的市場形勢,燒堿分廠多向協(xié)同發(fā)力,在保障生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,多措并舉提質(zhì)增效,為實現(xiàn)全年任務(wù)目標(biāo)夯實基礎(chǔ)。 加大消耗獎懲,強化過程控制。燒堿分廠通過細(xì)化量化生產(chǎn)、消耗指標(biāo),進一步加強班組成本核算,橫向分解落實到每月、每天,縱向分解落實到每個班組、每個崗位及每位員工。根據(jù)月度消耗情況進行班組排名,加大獎懲力度,將當(dāng)班期間原輔材料消耗與班組全員月度績效掛鉤,促使全員參與節(jié)能降耗。同時積極開展生產(chǎn)過程指標(biāo)及參數(shù)的動態(tài)跟蹤與分析,每天晨會對異常指標(biāo)進行通報,對癥施治提出改進措施。班組長每班交班后通報當(dāng)班原輔材料單耗情況,做到日跟蹤、旬分析、月總結(jié),使原輔材料單耗指標(biāo)始終處于可控且持續(xù)優(yōu)化狀態(tài)。 組織技術(shù)攻關(guān),小改小革節(jié)約成本。分廠從各個環(huán)節(jié)出發(fā),以解決實際問題為導(dǎo)向,利用技術(shù)升級促進提質(zhì)增效。針對一線鹽水前反應(yīng)系統(tǒng)設(shè)備、管線結(jié)垢問題,成立了專項攻關(guān)小組,利用庫房閑置管件對加壓泵出口增加旁路管線,實現(xiàn)2臺加壓泵“單泵使用單獨管線”的工況。通過定期倒泵、化學(xué)酸洗結(jié)垢的方式,有效解決管線結(jié)垢后加壓泵出口壓力高的問題,運行壓力降低至0.35MPa,加壓泵機封更換頻次由2月1次降至半年1次。針對前反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)垢較快的問題,分廠深層次分析原因,通過控制總量不變,適當(dāng)調(diào)整一二線鹽水負(fù)荷,延長一線鹽水反應(yīng)時長,結(jié)垢較快問題得到有效緩解,大幅減少了鹽水停車倒泵、酸洗管線次數(shù),倒泵頻率由1月1-2次,降低至2月1次,設(shè)備運行效率大大提升。 浪費不以量小而為之,節(jié)約不以渺小而不為,降本增效只有起點,沒有終點。燒堿分廠將立足崗位,集思廣益,自我加壓,加強過程管控,助力降成本、增效益,為公司扭虧增盈作出積極貢獻。 |