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燒堿分廠:增值之策始于心 降本增效踐于行时间:2022-03-29 作者:高偉、李春鋼 阅读 自公司增值之策活動開展以來,燒堿分廠號召全體員工為公司發(fā)展建言獻策,共收到各類建議意見96條,涵蓋安全、工藝、設(shè)備等多方面。分廠對建議內(nèi)容的可行性、實效性、經(jīng)濟性等方面進行綜合審定,對部分建議進行了實施,截至目前已經(jīng)完成實施53條。 巧加液位計,提升設(shè)備自動化。燒堿分廠除碘裝置投運時,未配備就地液位計及遠傳液位計,無法實時監(jiān)測液位變化情況,只能通過目測液位高低、手動進行打堿。為確保除碘裝置安全平穩(wěn)運行,提高自動化水平,分廠堅持保生產(chǎn)、降庫存、去積壓的原則,將物資部閑置液位計加裝到氫氧化鈉槽,同時移動堿液調(diào)節(jié)閥位置,實現(xiàn)氫氧化鈉儲槽液位自動控制。通過試運行,目前除碘裝置氫氧化鈉槽液位實現(xiàn)了遠傳實時監(jiān)測,打堿實現(xiàn)完全自動化,為下一步除碘裝置實現(xiàn)無人值守提供了有力保證。 巧用閑置鋼材,降低安全風險。鹽水崗位反應(yīng)槽高18.8米,頂部設(shè)取樣口,該取樣口是崗位人員日常操作控制的重要取樣點之一,取樣頻次為2小時/次,取樣時需上下直立式爬梯,耗時較長,且存在安全風險。分廠組織人員通過實地考量,制定改造方案,利用物資部閑置鋼材,將鹽水反應(yīng)槽頂部平臺踏步與預(yù)處理平臺進行連接,取樣時崗位員工通過預(yù)處理平臺可直達反應(yīng)槽頂部,避免頻繁上下直立式爬梯,提高了工作效率,降低了安全風險。 巧妙改造,助力節(jié)能降耗。電解氯水泵原設(shè)計出口自動閥故障,需現(xiàn)場巡檢與DCS人員配合進行手動調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)頻次高、勞動強度大,DCS畫面該液位頻繁報警,影響崗位人員的正常監(jiān)盤。為盡快消除缺陷,確保生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定,考慮到臨時采購備件耗時長、資金多,燒堿分廠通過降級、變通使用原則,提高檢修物資綜合利用率,在生產(chǎn)裝置不停車的情況下,通過變更工藝管線,將原DN32調(diào)節(jié)閥改型為DN65調(diào)節(jié)閥,達到了穩(wěn)定生產(chǎn)和節(jié)約成本的雙重目的。此外,分廠還對除碘反應(yīng)槽取樣管線、除碘砂濾器自動排氣管線、鹽水加壓泵進出口閥門等進行升級改造,有效了提升現(xiàn)場管理水平,讓降本增效落到實處。 |